案例解析:焊接順序不當(dāng)導(dǎo)致機(jī)架報(bào)廢的教訓(xùn)
某企業(yè)承接了一批大型鋼結(jié)構(gòu)機(jī)架的制造任務(wù)。該機(jī)架由多塊厚鋼板焊接而成,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,尺寸精度要求高。在焊接過(guò)程中,操作人員為圖方便,未按工藝規(guī)程要求的對(duì)稱跳焊順序操作,而是采用從一端向另一端連續(xù)焊接的方式。
焊接完成后,經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)機(jī)架整體變形嚴(yán)重,平面度超差達(dá)15mm以上,遠(yuǎn)超允許公差范圍。經(jīng)分析,連續(xù)焊接導(dǎo)致熱量過(guò)度集中,局部區(qū)域反復(fù)受熱膨脹,冷卻收縮時(shí)產(chǎn)生巨大殘余應(yīng)力,終造成不可控的整體扭曲變形。
這一事故的直接后果是機(jī)架報(bào)廢,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)數(shù)十萬(wàn)元,工期延誤兩周。教訓(xùn)深刻:一是必須嚴(yán)格遵循焊接工藝規(guī)程,特別是對(duì)稱結(jié)構(gòu)需采用對(duì)稱焊、跳焊等控制變形的順序;二是對(duì)大型構(gòu)件應(yīng)優(yōu)化焊接路徑,分散熱輸入,避免局部過(guò)熱;三是加強(qiáng)過(guò)程檢驗(yàn),在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)測(cè)量變形量,及時(shí)調(diào)整工藝。
此次事故警示我們:工藝紀(jì)律是質(zhì)量的生命線,任何偷工減序的行為都可能造成災(zāi)難性后果。


